车过闻名中外的黄帝陵,进入杨庄河化工园区,一个现代化的大型石油化工厂巍然屹立。
2009年,对于年轻的延安石油化工厂来说是个特别的年份——在不到三个月的时间里,被列为延长石油集团公司 “一号工程”的延安石油化工厂杨庄河炼化一期项目的6套主装置一次试车成功。一位技术人员表示,杨庄河炼化一期项目装置密集,工艺复杂,呈现出大型机组多、自控连锁多、动静密封点多、动静设备多等点多面宽的特点,技术难度大,操作要求高,6套主装置和5套环保装置在短时间内依次试车投用,任务之重,工作量之大,这在延长石油的历史是前所未有的。
延安石油化工厂是陕西省重点项目之一,筹建于2007年,于2009年建成投产,是延长石油集团炼化板块的核心企业之一,一期项目总投资48亿元。它的建成投用,对优化延长石油集团的产业结构,提高产品质量,进一步延伸产业链,提升资源附加值,增强企业的发展后劲和竞争实力,提升经济效益和社会效益具有十分重要的意义。
陕北的冬天,天寒地冻,杨庄河炼化项目建设工地上却是另一番景象,机器轰鸣,人头攒动, “大干80天,冲刺800亿”的横幅彩旗随风飞舞。
10月30日,延安石油化工厂召开的首届职工代表大会,确定了大干80天主要奋斗目标,即重整装置处理量32.5万吨,加氢装置处理量23万吨,气分装置加工液化气17.17万吨;生产轻质油52.76万吨,液化气10.92万吨,苯1.55万吨,聚丙烯4.33万吨,硫磺0.03万吨,使大干期间目标任务具体化。
在某种意义上,大干80天劳动竞赛活动之于延安石油化工厂,是在一次次试车成功之余,对于安全、环保、噪音、节约以及大量新问题的梳理与再梳理。据了解,此次劳动竞赛期间,延安石油化工厂解决了加氢装置高压换热器泄露、重整原料沉降时间短、中低蒸汽不平衡、聚丙烯聚合装置反应波动大、聚丙烯进料泵轴功率波动大、聚丙烯产品熔融指数不合格、除盐水指标不达标等问题,大大降低了非计划停车次数。同时,经过调整操作将净化后的干气并入燃料气管网,节约了大量液化气。
由于效益还不能从产出中获得,延安石油化工厂为延长石油集团 “800亿”所能贡献的只能是在严格管理中“节流”。他们 “向八个方面要效益”,通过广泛开展企业内部挖潜增效活动,进一步强化企业基础管理,规范管理机制,充分利用管理手段,科学精细管理,增强企业抵御风险的能力,促进企业健康和谐发展。
针对操作人员新、人员少的实际情况,技术人员和车间领导带着干、盯着干、跟着干,保证每个操作都准确无误。并在整个试车过程中,对重点部位严加控制,加强巡回检查,及早发现问题,并实行一人操作、一人监护的双人操作监护制来确保安全;加大施工现场的环境巡查力度,加强对污水处理场污水、雨水监控,未达标的水绝不允许直接外排。
采取 “一考双挂” (“一考”即本次活动年底进行一次性考核; “双挂”一是将厂与各单位签订的2009年经济目标责任书中的 “综合管理”指标进行挂钩;同时在奖金总额中人均提取1000元,作为该项活动的奖励基金)、“百分制”的考核办法,将管理指标进行细化分解,把考核指标分为 “力争指标、奋斗指标”两个台阶,从严考核,90分为达标,90分以上奖励,完不成
指标不得奖。这种 “跳起来摘桃子”
的考核办法,让延安石油化工厂2
个主生产车间和7个辅助生产车间
目前的39项考核指标全部达到标
准,经济效益凸显。
截至11月20日,重整装置加
工汽油34.62万吨;柴油加氢装置
加工柴油17.82万吨,苯抽提装置苯产量1.01万吨;气分装置加工精制液化气22.30万吨;聚丙烯产量3.08万吨;MTBE产量2.79万吨。重整装置收率90.92%;柴油加氢装置总收率101.01%;苯抽提苯收率25.20%;气分装置丙烯收率26.13%;聚丙烯装置聚丙烯收率89.74%;MTBE装置收率20.97%。 本报记者 刘公望
责任编辑:sxworker
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