今年以来,延安炼油厂(以下简称延炼)在节水减排方面取得了新成效,那么都有哪些好的做法和成功经验,10月15日,笔者带着问题走进延炼生产计划部。
“为深入贯彻落实‘两提升一落实’三个年工作要求,推动企业绿色可持续发展,2024年初,我们精心谋划大力开展节能降耗专项活动,以节水减排为突破口,通过采取一系列切实可行的措施,取得了显著成效。”延炼生产计划部经理王静提起节水减排工作侃侃而谈。
“五步法”挖掘内部潜力
“我们大力挖掘内部潜力,按照‘五步法’:摸排统计-提出建议-分析研判-措施落实-综合验收,开展节水减排工作。”生产计划部副经理郭阳如是说。
年初,由生产计划部牵头,对全厂进行摸排,源头进行水分析,把脉水的来源渠道,把能进行循环利用的尽量循环利用,能不排的尽量做到不排。对相关联的联合一车间、联合二车间、供排水车间等进行技术改造,拿出可行性方案。据统计,污水来量由1月份的平均480吨每小时下降至3月份的平均335吨每小时,4月中旬污水平均来量280吨每小时,经各专业部门充分论证,4月18日,条件具备,顺利实现停运第一污水处理场的既定目标。
“除了环保效应,化工原材料、电费、设备检维修等方面节能降耗效果显著,还大大缓解了车间人力资源紧缺的现状。”污水车间主任刘晓掰着手指头如是说。
污水外排量较非检年降低38.2%
“以节水减排为突破口,我们通过采取一系列切实可行的技改措施,取得了节水方面显著成效。”郭阳说。
延炼联合一车间为降低排水量,车间成立技术攻关小组,通过查阅文献、借鉴兄弟单位先进经验、与机械密封厂家沟通等,因地制宜,针对180℃-250℃之间的中温热油泵,将封油直接注入密封腔内为机械密封降温,替代了冷却水降温,改造后原冷却水系统已全部停运;针对4台280℃以上的高温热油泵,则采用安全级别更高的双端面加外冲洗的密封方式,并将冷却水回收至循环水系统,在安全运行的基础上,实现了污水零排放,节水减排效果显著。
联合三车间苯乙烯装置对复水泵出口工艺流程进行了技改,该技改投用后,实现了水资源再利用,降低了水耗量,全年可节约脱盐水2.8万吨、新鲜水1.75万吨,全年可节约生产成本40.8万元。
“截至目前,2024年我厂平均每小时取新鲜水量729.96吨,较非检修年减少176.87吨,同比下降24.23%,污水外排量较非检修年降低38.2%。”生产计划部经理王静如数家珍。
共建节水绿色家园
在全厂大干三个月劳动竞赛之际,近日,后勤管理部对交口区域生活用水单位水表使用情况进行了专项检查,进一步规范用水秩序,强化计量管理,力争做到“滴水不漏”。
第一污水处理场通过原水水质优化,污水回用处理量提升至每小时100立方米,回收率提升至60%;对锅炉溢流水进行回收,两套催化装置余热锅炉系统实现了污水零排放,可每小时减少污水排放以及新鲜水的消耗量12吨;对锅炉蒸汽凝结水回收,目前已完成每年100万吨催化装置余热锅炉系统改造,可每小时回收凝结水4吨。
1月至8月,全厂累计用水4274589吨,与往年非检修年相比,共节水约1014079吨,节水效果可观。
“绿水青山就是金山银山。”下一步,延炼将持续加强组织领导和技术创新,不断完善管理体系和制度建设,努力实现更高水平的节能降耗目标,为推动企业可持续发展和生态环境保护作出新贡献。□通讯员 曹锋 李敏花
责任编辑:白子璐
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