陕工网讯今年以来,陕钢集团龙钢公司轧钢工序紧扣集团十大硬仗任务清单,聚焦“低成本、高效益”经营之本,制定钢后硬仗实施计划作战图,压实主体责任,跳出舒适区,加速追赶超越,锻造低成本竞争优势,为企业生存发展争得更大空间。
降低备件费用。树立“先算后干、边干边算、干完再算”的经营理念,打破固化思维,坚持可控费用挖潜增效,用好四级成本台账、日清日算,逐项分析经营成本,降低各类消耗。为解决PLC模块卡脖子问题,技术人员多次现场论证,查找资料,多方联系咨询相关产品,从功能、性能、兼容的接口和通讯协议等方面进行甄选,制定改造方案,选择合适的国产PLC模块进行改造,并在精轧换辊远程站完成试验进行上线使用。目前,设备运行稳定,估算年可节约费用10万元。后续,该工序还将持续推广国产PLC模块代替试验,实现国产化设备运行,不断降低备件费用。
降低轧线油耗。“以效益为导向、以成本为标的、以对标为抓手”,根据前期油品消耗情况,制定阶段性攻关目标和内部管理办法,按月进行分解,确保按期实现攻关目标。根据现场环境提升要求,优化润滑标准、管理流程,指导设备润滑由“过量润滑”转向“适量润滑”。定期排查区域漏点,完善油站的液位、压力、温度等安全联锁设施,按照标准严格落实执行,利用检修、避峰生产等停机时间,做好相关测试,运用技术手段做好油品监测。此外,制作废油过滤装置及自动运行改造,通过增加压力、温度、电机保护等安全联锁,实现废油自动过滤净化回收的目的。目前,该装置已净化废油1000升,废油过滤后可满足辊道油气润滑、辊道减速机、导卫轴承使用要求,不仅降低了危废数量,而且节约油费1.1万元。
降低维修费用。在精和细上找突破,持续做好精益管理,严格控制非生产性费用支出,全面提升管理水平、提高管理效能、激发管理动能。成立直流电机维保攻关小组,明确攻关内容和要求,按照各阶段维保攻关内容、目标安排,对关键设备维保过程中的疑点、难点逐一进行攻关,及时消除设备隐患和故障。通过外出学习、对标对表、自主改善等方式,对直流电机进行拆解,并对电机内部进行清灰、绝缘检测、直流电机拆卸组装试验、整流子车削打磨等专业试验,常态化进行直流电机维保工作,持续提升职工专业技能,提高维修能力,延长直流电机正常使用寿命,确保设备稳定运行。(杨冰)
责任编辑:白子璐
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