栗文岳,西安煤矿机械有限公司机加一分公司数控班组镗铣工。在十多年的工作中,他喜欢在数控编程中动脑筋,积累了丰富的数控镗铣床加工技能和方法,被大家亲切地称为“编程小哥”。
普通4轴数控镗铣床找正是如何操作呢?通用的办法都是把工件加紧固定在工作台上,用百分表直接拉X轴正负两端,然后靠眼睛目测手动旋转工作台来实现工件的拉直。这种做法很繁琐,即便是工作经验丰富的老师傅也得重复多次才能达到要求,有时候遇到工件并不是一个大平面的情况,拉直时会更麻烦。“能不能简化操作方法,快速找正呢?”栗文岳苦苦思索后,他研究出的“普通4轴数控镗铣床快速找正法”可使普通数控机床在找正方面无限接近高端加工中心的效率,大大节约了辅助生产时间。“这种快速找正法真好用,我干一个活最少节约20分钟,尤其是大型壳体的找正,效果很明显。”数控班组的寇俊杰边说边竖起了大拇指。
在栗文岳眼里,编程不是一件枯燥的事,他对编程有着浓厚的兴趣。从三角函数等高数知识点学起,利用空闲时间,搜集资料,向专业人士请教。慢慢的,懂得了数控编程的各种指令,以及系统中自带的模块,对许多不常用的指令都做到了如指掌。
一次,他接到了加工N56801、N56901行走箱的任务。这两个行走箱有一个特殊的外圆精加工工艺要求,而且行走箱材质硬,往常使用立铣刀铣削,会对刀具有严重磨损。同时,刀刃长度不够,深度无法达到一次加工成型,造成工件的粗糙度差,影响后续安装使用。面对这种情况,栗文岳经过反复试验加工,他设计了一种专用外圆精镗加工刀具的小改制。这个小改制与外圆镗刀配合使用,可以把刀具的微调精度控制在0.01毫米内。加工后孔面光滑,完全符合精加工工艺要求。“以前用立铣刀要花费两个小时,现在使用外圆精镗加工刀具和小改制,只需要半个小时就能完成加工。”数控班组组员说道。
加工1660型采煤机的N561(2)01牵引部壳体拉缸,工艺部门给的电脑加工程序步骤多达10000多条。这个程序中途出现刀具磨损、打刀的现象,就需要更换刀具,重新开始。如何改变这种情况,栗文岳又开始钻研琢磨。他将原本10000条的电脑程序改成了手工编程程序,只需要简单的十几步手工循环操作就能完成加工。即便中途出现刀具磨损,只需要重新完成十几步,提高效率的同时还能保证产品质量。
“工作首先要有热情,坚持下去,会有满满的成就感。”栗文岳经常这么说。岗位上的坚守,也让他获得了满满的荣誉。先后获得重装集团“质量先进个人”、2018-2019年度重装劳动模范、2019-2020年西安市职业技能带头人、西安市机冶建材系统十佳机械工匠人才等荣誉称号。
栗文岳把所有精力投入到工作中,在数控编程里永不停歇,坚定向前迈进的步伐。 □李思远
责任编辑:宁黛艳
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